第32卷第5期华电技术Vol.32No.52010年5月HuadianTechnologyMay.2010线路故障重合时对变压器差动保护的影响分析彭鹏1,梁卫1,殷琮2,卢志刚3(1.华电贵州乌江渡发电厂,贵州遵义563104;2.贵州电力调度通信局,贵州贵阳550002;3.贵州大学电气工程学院,贵州贵阳550025摘要:乌江渡发电厂#0变压器发生近区故障,故障切除后线路保护再次重合到故障点,对变压器差动保护动作的原因进行了分析,得出了在特定合闸时刻,变压器差动保护在近区故障时存在动作的可能性的结论,提出了相应的解决措施。关键词:重合闸;变压器差动;动作:T03.5文献标志码:B:1674-1951(201005-0047-04收稿日期:2010-01-150引言变压器外部近区发生故障,在切除故障恢复过程中,由于恢复性涌流和CT误差电流的共同作用,差流波形可能更为对称,从而使二次谐波比更小,造成差动保护误动[1]。另外,有关资料统计表明,原因不明的变压器差动保护误动或多或少与CT暂态饱和有关,特别是比率制动特性差动保护在P级CT暂态饱和情况下可能误动[2]。在变压器近区发生线路故障时,重合闸对变压器差动保护动作的理论方面的文献资料较少,本文根据现场实际工作情况,通过分析与总结,提出了变压器近区故障时,线路重合闸对变压器差动保护的影响及对策。1故障经过乌江渡发电厂#1厂电气接线方式为发电机变压器组单元接线,110kV和220kV母线为单母分段,#1机经#1B升压后带110kV六回直馈线负荷,#2、#3机经#2B、#3B升压至220kV,通过三回220kV线路与主网联接(其中江阳双回经开阳变、江盘线经盘角变至息烽变与500kV主网联接,110kV与220kV系统通过#0B联络运行。电气主接线图如图1所示。2009年7月14日16时3分,220kV江阳Ⅰ回图1乌江渡发电厂#1厂电气主接线图205线路B相发生近区永久性接地故障,江阳Ⅰ回205线路主一、主二保护动作跳B相,重合闸动作后保护加速跳三相。在205线路开关重合于故障点时,#0变压器A套差动保护同时动作出口,跳#0变压器高、中压侧开关。2一次设备检查分析及处理情况2.1#0主变压器及其相关附属设备检查情况#0B保护动作后,对#0B本体、瓦斯继电器、压力释放阀及相关附属设备进行外观检查(正常,对・48・华电技术第32卷#0B及200开关、电缆、CT、终端及100开关穿墙套管等进行绝缘试验(合格,进行#0B变压器油色谱测试及直阻测试(正常。#0B变压器油色谱试验数据见表1。表1#0B变压器油色谱试验数据时间CH4C2H4C2H6C2H22009-07-14T20:251.871.130.7602009-07-15T08:462.181.120.650时间H2COCO2C1+C22009-07-14T20:2518.31875873.762009-07-15T08:4618.41926113.95对#0B变压器检查结果及试验数据进行分析,确认变压器本体无故障,在全面检查试验正常后,于2009-07-15T19:6投入运行正常。2.2220kVGIS江阳Ⅰ回205出线隔室故障分析及处理205线路保护动作跳闸后,对线路一次所属设备外观进行详细检查,未见异常。结合保护报告及故障发生时205出线GIS隔室瞬间发气压异常信号(6min后气压恢复正常的现象,测量出线隔室段绝缘:A相,440GΩ;B相,1.15MΩ;C相,965GΩ,判定故障点发生在205出线B相GIS组合电器隔室内。打开GIS套管引出线,发现GIS出线绝缘子通盆局部炸裂、脱落,隔室内底部堆积1层较厚粉末,水平导电杆末端接近均压环处下部有一残缺物,盆式绝缘子表面部分发黑,有强电弧作用的迹象,均压罩完好。分析残缺物为绝缘破坏过程中爆裂弹出的绝缘子,粉末为SF6气体在绝缘受损过程中的分解物。3保护装置动作情况3.1江阳Ⅰ回205线路保护动作情况205线路保护报告:2009-07-14T16:03,江阳Ⅰ回205线路B相永久性接地故障,205线路保护4ms工频变化量阻抗、38ms主保护动作跳B相,1061ms重合闸动作出口,重合于永久性接地故障,1155ms距离加速动作跳三相。故障测距0km,205线路故障电流8462A,故障持续时间40ms,重合后故障持续时间50ms,线路保护动作行为正确。3.2#0主变压器保护动作情况乌江渡发电厂#0B保护采用国电南京自动化股份有限公司生产的PST-1202A型数字式变压器保护装置,其中A套为二次谐波比率制动原理的差动保护,B套为波形对称原理的差动保护。二次谐波比率制动保护动作判据:(1差动保护最小动作(启动电流电流Icd按大于变压器额定负载时的不平衡电流整定,整定为Icd=1.07A。(2差动速断保护元...