研究空压系统产出比

研究空压系统产出比中图分类号:V241.7+13文献标识码:A1、项目背景及内容空压系统投入使用后,随着使用时间的延长,产出比逐渐降低,这也使工厂的生产成本不断升高,同时造成了能耗的浪费。为提升工厂的竞争力,提出研究空压系统的产出比这个课题,对空压系统产气能力进行分析。2、存在的问题鉴于空压系统耗电主要由电力输送、空压系统运转两方面组成,对这两方面进行深入的分析,发现在空压系统运转中,冷却水泵及冷却塔散热风扇保养良好、耗电低,均没有潜在的浪费点,为此,主要研究空气压缩机的耗电。从人员能力和设备状况两方面对空气压缩机进行分析,在人员能力方面,可能存在的潜在浪费点有:操作工水平差异、设备空转率高和压力设置不合理3方面;设备状况方面,可能存在的潜在浪费点有电机效率低、水冷却系统冷却效果差、油冷却系统冷却效果差、转子发热大、空气过滤器效果差、排污系统疏水故障、设备现场通风差等7方面,下面将逐一分析各个可能存在的浪费点,寻找造成空压系统产出比低的主要原因及解决方法。3、原因分析对存在的原因进行逐一的分析。发现油冷却系统冷却效果差、电机效率低排污系统疏水故障、高压转子出口温度高、水冷却系统冷却效果差、空气出口温度高等五个方面是造成空压系统耗电大的主要原因,对各个原因进行一一的改善,提高空压气的设备效率。4、改善措施4.1油冷却系统冷却效果差対英进行改善,改善方法为定期更换油过滤器。经过使用发现,油过滤器内壁油渍多,已造成了一定程度的堵塞,查该零件使用时间,已超过一年,为此,对油过滤器进行了更换,同时确定每年更换一次油过滤器作为持续改善的措施。除此以外,油冷却系统出现了油温(正常油温为40°C)上偏差超过10°C的情况,造成油冷却器超高温报警,为此,要求经常对油冷却器进行清洗。4.2电机效率低对其进行分析,发现电机供电质量差,经查是由于电源谐波人引起的,为此,安装了有源滤波器并规定开机的同时要开启滤波器,稳定了供电质量,提高了电机的效率。4.3排污系统疏水故障对排污系统的工作流程进行分析,发现经常出现空压机在加载时疏水不能自动停止的现象,疏水阀不能及时关闭,造成了很大量的空压气的泄露,经检查是山于疏水阀的电容传感器出现故障。传感器在使用时间长为进行维护的情况下,灵敏性下降,不能及时反馈关闭信号。为此,对电容传感器进行更换,同时规定定期清洁、传感器零部件工作的灵敏性。4.4高压转子出口温度高经过一段时间的跟踪,发现高压转子的出口温度偏高,拆卸后发现高压转了涂层脱落严重且外売划痕多、磨伤面积大。调查发现转了涂层修复难度人,小的修复不能消除转子涂层脱落造成的压缩过程中出现得泄露,无实际效果,为此对高压转子进行更换。研究高压转子涂层脱落严重的原因,发现我厂使用空压机运行时间少,而口每月都存在有连续7-8天停机的情况,不开机时压缩空气管道系统无压力,转子容易生锈引起高压转子涂层剥落,制定对策对开机方法进行改良,方案如门(1)开机前喷吹转子表面,吹干水分;(2)手动盘车,低速运行使转子适应环境;(3)对设备进行点动15分钟Z后才正式开机。新的开机方式充分考虑了我厂的生产实际,避免了因停产期间停机而造成的转子生锈情况,减少了转子涂层的脱落,延长了转子的使用寿命。4.5水冷却系统冷却效果差通过数据的跟踪,发现中间冷却器和后冷却器的前后温差小,冷却效果差认为冷却器需要清洗。切断空压机的电源,关闭空压机进出冷却水阀门和出气阀门,关闭空压机的油路,然后拆开中间冷却器和后冷却器的所有传感器、安全阀与出气口连接部件,拆卸后发现冷却器表面污垢严重,即刻对中间冷却器和后冷却器进行清洗。4.6空气出口温度高对设备现场进行观察,发现现场设备多、空间小,不利于设备最大限度地发挥其效能,但现场已安装三台抽风机对环境温湿度进行改善,因此着重研究空压机本身。对空压机的运行参数进行观察,发现空圧气送气温度高,鉴于其他参数均处于正常的状态,因此拆卸空气过滤器进行观察,发现空气过滤器污垢严重、积尘多,已经不能起到很好的降温作用。更换空气过滤器,更换后空气出口温度下降到正常的范围之...

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