某制氢装置历史上发生的主要事故、处理方法及经验教训

某制氢装置历史上发生的主要事故、处理方法及经验教训1.氢气泄漏自燃(1)事故经过:1998年1月2日8:00制氢装置因塔-302吸收效果差,净化气中CO2超标,造成甲烷化反应器R-306飞温,600℃的工业氢使E-308浮头大盖处密封失效,氢气泄漏自燃,值班人员指示按紧急停车处理,并报火警。8:20将火扑灭,13:00生产恢复正常。(2)经验教训:①如果发现R-306床层飞温,立即联系调度,降量生产。同时,向C-301打入新鲜碱液,并加适量的消泡剂。②当R-306床层温度超过425℃,切除甲烷化反应器,保温保压。③稳定两塔操作,碱液浓度上来后,可视R-306温升情况切入(或切出)甲烷化反应器。④发生火灾要及时切除周围可燃气,并用蒸汽保护灭火。2.冰块砸断管线(1)事故经过:1998年1月21日,C-302顶二氧化碳放空线顶端冰块落下,将C-303吹汽线砸断,其余临近管线也部分受损。车间针对塔-302集液器顶结冰这一隐患,采取在CO2放空线集夜器排液线加保温伴热,解决了问题。(2)经验教训:针对装置水线多的特点,做好防冻防凝工作,将高处排液引到地上加伴热,可以减少不必要的损失。3.E-303瓦斯加热器内漏(1)事故经过:1998年2月24日,转化炉瓦斯带液明显增多,火咀爆燃严重,调节困难,判断为E-303瓦斯加热器内漏,将E-303切除,堵管处理,共堵管12根。(2)经验教训:①乏汽线有可燃气,说明E-303内漏。②E-303管束是铸铁的,介质均为腐蚀介质,应更换为白钢管束。③前后工序紧密配合,如转化炉火嘴带液多,则应考虑E-303内漏。4.原料总硫超标(1)事故经过:1998年4月17日,原料采样总硫为2440PPm,原因为富气装置生产波动,容易造成R-302硫穿透,而影响转化催化剂,车间采取降量处理,总硫降至20PPm后,生产恢复正常。(2)经验教训:①通知调度及富气装置,让富气装置调整操作,送合格原料与制氢。②降量生产,加大配氢量。③超温严重时,可请示调度切换丙烷做原料。④增加原料及脱后硫分析。5.转化炉管漏(1)事故经过:1998年10月4日,车间发现44#管漏,7:30做掐管准备,由于管内压力高,只好降量处理,且转化炉炉膛温度适当降低,8:30处理完毕,各操作参数恢复正常。(2)经验教训:①掐管时应降量,降低系统压力。②严格控制好转化炉操作条件,确保各项指标在工艺卡范围内。③与检修队伍密切配合,如若掐漏,开单炉时,按配汽配氢条件下处理,开双炉时,可改单炉进料,漏管炉按配汽配氢条件下处理。6.E-304内漏(1)事故经过:1999年1月12日,用火过程中发现蒸汽内串入可燃气,经查找,判断是E-304内漏,车间决定停车处理,转化出口放空,关闭E-309汽包液控,引重整氢配氢,维持转化低负荷运行,P-307上水供应E-304试漏,发现漏管63根,堵管后恢复生产,E-304在大修时更换。(2)经验教训:①定期检查E-309小汽包蒸汽中是否含有可燃气体,做为判定E-304内漏依据。②更换E-304铸铁管束为白钢管束。③处理方案准确,可以减少不必要的损失。④正常生产中若出现低变入口温度低,压力下降要加强对E-304检查。7.原料烯烃含量超高(1)事故经过:1999年2月2日,由于富气装置生产波动,引起烯烃含量超高,导致R-301超温,脱硫岗位降低F-301炉膛温度,一小时后,生产恢复正常。(2)经验教训:①勤保持与调度、富气装置联系,富气装置及时调整操作。②发现R-301床层温度高,联系调度,降量生产,降低F-301出口温度。③增加原料分析频次至原料合格时止。④增加配氢量,使烯烃饱和。⑤原料烯烃超标要及时切换原料(丙烷)。8.转化炉火咀爆燃(1)事故经过:1999年5月28日,由于加氢装置尾氢并入瓦斯管网,造成转化炉火咀爆燃,汇报调度后,切除加氢装置尾氢,生产恢复正常。(2)经验教训:①加强巡检,发现问题及时处理。②当转化炉火嘴有爆燃声时,要及时通知调度和加氢装置。③增加一条重催瓦斯线为我装置专供。9.C-301液位一次表结晶(1)事故经过:2000年11月7日,由于C-301液位一次表结晶,引起假指示,导致液控阀误动作,双塔液位波动,班组改C-301液控副线控制,仪表处理好后,投入生产。(2)经验教训:①加强巡检,对照好一、二次表和现场玻璃板,发现问题,及时处理。②两塔伴...

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